androidstudio报Entry name 'res/layout/notification_action.xml' collided错

Smile bug 2020-03-22 03:03:09
今天运行时报Entry name 'res/layout/notification_action.xml' collided错,昨天还没这个错误,今天运行就这样了,求指点。
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哈特谢普苏特 2021-01-05
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引用 5 楼 小鱼敏哲 的回复:
我的是Entry name res/anim/design_snackbar_in.xml collided报错,点build,clear project清除一下缓存就好了
可以的,亲测!!!不需要其他神操作了
玉米子禾 2020-08-03
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我的是Entry name res/anim/design_snackbar_in.xml collided报错,点build,clear project清除一下缓存就好了
一条鱼教 2020-07-14
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引用 3 楼 一条鱼教 的回复:
应该不是,我的也报了,但是是图片资源,Entry name 'res/drawable-xxhdpi-v4/zxl_torch_on.png' collided。来自一个二维码识别库,之前还正常,今天忽然报错,很神奇
我的是因为打包时和之前的包名字一样了,删除原来的包或者换个路径就好了……
一条鱼教 2020-07-14
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应该不是,我的也报了,但是是图片资源,Entry name 'res/drawable-xxhdpi-v4/zxl_torch_on.png' collided。来自一个二维码识别库,之前还正常,今天忽然报错,很神奇
王能 2020-03-23
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xml有不合法的标签,如:<item aaa=bb>true</item>,中间的true没有任何意义需要改成<item aaa=bb>
内容概要:本文围绕基于PI双闭环解耦控制的三相电压型PWM整流器在第四象限运行的仿真研究展开,重点分析其在电流反向流动工况下的控制性能。通过Simulink搭建系统模型,采用电压外环与电流内环构成的双闭环PI控制策略,并引入d-q轴解耦环节以消除交叉耦合影响,实现对整流器在能量回馈状态下的高精度、稳定控制。研究涵盖了系统数学建模、控制器参数设计、解耦算法实现及动态响应仿真验证,充分展示了该控制方法在抑制扰动、提升系统鲁棒性方面的有效性。; 适合人群:电力电子、电气工程及其自动化等相关专业的研究生、科研人员及从事新能源变流器、电能质量治理或工业传动系统开发的工程技术人员;具备自动控制理论基础和Simulink仿真能力者更佳。; 使用场景及目标:①深入掌握三相电压型PWM整流器的工作原理及其在不同运行象限的能量流动特性;②理解并实践PI双闭环控制系统的设计思路与参数整定方法;③学习d-q坐标系下电流解耦控制的实现机制;④熟练运用Simulink进行电力电子系统建模与仿真分析;⑤为实际工程中实现高效能量双向变换提供理论依据与技术参考。; 阅读建议:建议结合Simulink环境同步搭建模型,细致分析各模块的信号流向与控制逻辑,重点关注电流内环的动态跟踪能力和电压外环的稳态调节性能,可通过改变负载突变、电网电压波动等条件进行对比实验,进一步评估系统的抗干扰能力与稳定性表现。

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